氯乙烯压缩机是神木氯碱聚氯乙烯生产装置的核心动设备,负责将气态氯乙烯增压、冷却为液态后输送至聚合釜,其运行状态直接关系装置长周期满负荷生产和生产线安全。
长期以来,该压缩机故障频发,成为困扰技术人员和一线班组的设备“顽疾”。每次开车阶段,油压建立迟缓,氯乙烯气柜柜位持续攀升,压缩机却无法正常启动,严重影响开车效率。停机后,油气桶向入口泄压的控制逻辑缺陷导致入口总成频繁损坏——膨胀节裂纹、启机小旁路法兰开裂、入口管路裂纹反复出现,氯乙烯泄漏险情多次发生。虽经多次焊接修补,始终未能从根本上解决问题。

去年6月,装置组建专项技术攻关小组,深入调研行业同类机组运行情况,联合设备厂家多次召开专题分析会。经过半年反复研究论证,团队从启机程序、管路走向、启动条件三个方面逐项优化改造,同年12月率先解决了油压建立难题——改造后启动数秒内油压即迅速循环,彻底消除开车阶段的油压建立障碍。

在此基础上,今年6月,攻关团队完成入口总成改造,14套全新设计的入口总成正式投用,原有旧总成全部更换。新总成在压缩机各种工况下运行稳定,入口管路频繁裂缝问题得到彻底解决。
“再也不怕气柜柜位高了”“终于能睡个安稳觉了”——岗位员工和设备专工最朴实的反馈,折射出这项改造带来的切实改变。目前,氯乙烯压缩机运行平稳,为装置满负荷生产提供了可靠保障。下一步,聚氯乙烯装置将持续落实“三行动一建设”部署要求,为企业高质量发展提供有力支撑。