设备稳则生产稳,投入优则效益优。为纵深推进精益管控、深耕降本增效,神木电石兰炭分厂立足实际,聚焦物料输送、环保治理核心关键设施,统筹实施斗提机整机更换、除尘布袋全面更新、刮板机及溜槽专项技改等系列设备升级工作。通过精准测算投资回报、深挖设备运维价值,推行以养代修、技改创效模式,全方位盘活设备效能,将有限的检修投入转化为稳产、降本、增效、保安的实质性经营成果。
新机焕新 长效降耗
分厂老旧斗提机长期处于高负荷运行状态,存在运行能耗高、备件磨损快、故障频次高等诸多问题,突发停机频发,不仅大幅增加日常运维成本,还严重制约生产连续性。为从根源破解设备运行痛点、压降综合生产成本,分厂坚持“一次性投入、长期性受益”的改造思路,精准实施斗提机整机更新升级项目,累计完成3台老旧斗提设备整体更换。新设备投运后,设备运行稳定性大幅提升,故障维修频次显著下降,设备运维质效实现质的提升。经核算,斗提机更换后每年可节省备件采购费用2万元,杜绝了老旧设备突发故障导致的停产问题,每年减少产能损失8万元,年度累计降本10万元。同时,通过设备升级改造,可实现“低损耗、低故障、高稳产、高效能”的设备运行闭环,有效实现降本减负、稳产增效多重目标。
布袋换新 环保节支
除尘布袋是除尘系统的核心关键部件,长期使用后易出现老化、破损、失效等问题,直接导致除尘效率大幅下降,风机运行负载异常升高,不仅易造成风机设备损毁,增加运维成本,还存在环保超标风险,是制约环保合规、现场提质的重点难点。分厂坚持环保合规与降本增效双向发力,利用大检修,对所有除尘设备布袋开展全覆盖、无死角排查,精准定位破损、老化、失效布袋,完成280条除尘布袋全面更新。更换完成后,有效降低风机运行负荷,减少风机故障检修频次,延长设备使用寿命。同时,现场扬尘问题得到根治,生产作业环境得到改善,岗位人工清扫工作量大幅缩减,实现环保合规、设备稳运、现场提质、人员减负四重成效。
技改破堵 深挖隐效
针对原煤二次筛分料仓原有设计短板,料仓底部钢板倾斜角度偏小,原煤极易粘附仓壁、堆积结块,导致堵料问题频发。原有处置方式需作业人员进入受限空间进行人工清料,不仅作业风险高,还耗费大量人力物力,频繁中断生产节奏,造成隐形产能损耗与人力浪费。为彻底破解结构性难题,分厂聚焦设备设计短板、深挖技改创效潜力,实施料仓及配套溜槽专项优化技改。通过加大料仓底部钢板倾角、优化溜槽结构参数,大幅提升物料自流顺畅性,从根源解决积料、堵料问题。改造后,料仓堵料频次从每周3次降至每月1次,大幅减少受限空间高危清料作业,彻底消除高频高危作业安全隐患。
分厂通过转变运维思维,以预防性维保替代被动维修,以精准技改破解生产瓶颈,有效实现能耗、人工、备件多重成本压降,同步提升设备运行效率与生产保障能力。下一步,神木电石兰炭分厂将持续树牢“检修算细账、投入看实效”的经营理念,抓实设备全生命周期精细化管理,持续优化投入与技改方向,深耕设备创效潜力,以设备安稳高效运行为企业高质量发展筑牢坚实根基。