近来,神木电石兰炭分厂“新增混小料筛分装置”技改项目持续保持高效稳定运行,依托二次筛分工艺创新,降本增效成效持续释放,年节约倒运及损耗费用41.5万元,成功实现“废料提质-资源循环-效益提升”的良性闭环。
兰炭分厂聚焦生产瓶颈,将技术改造作为破解难题、提质降耗的关键抓手。针对兰炭工段小料焦末含量高、一次筛分不彻底及储运工段倒运损耗高等问题,分厂经过反复调研论证,创新采用“二次筛分+现场处理”优化方案,在储运工段料棚西南侧安装4m×4m×4m料斗及振动筛组合装置,通过斗提机与三层皮带机协同联动,实现小料与焦末精准分离、分级处置。
该技改装置运行高效稳定,每小时可筛分50吨,筛分效率达99%,同时彻底取消装载机装车、翻斗车倒运等传统作业模式,改用皮带机直接输送,大幅减少物料损耗与设备运维成本,年节约装载机使用费用18.9万元、翻斗车倒运费用22.6万元,降本成效显著,真正实现了“降本不降质、增效不增负”。
为确保技改成效最大化,分厂构建起“晾晒-筛分-输送”一体化作业流程,各工段紧密配合,从设备安装、工艺调试到常态化运行,全程协同发力。项目配套安装11kW节能皮带机、防爆控制系统及安全防护装置,既保障了设备高效安全运行,更推动小料合格率从85%稳步提升至99%。
此次技改项目的成功落地,是兰炭分厂坚持创新驱动发展理念、鼓励员工立足岗位挖潜增效的生动实践。接下来,神木电石兰炭分厂将乘势而上、持续攻坚,深挖生产各环节降本增效潜力,建立健全技改项目成效跟踪机制,不断优化工艺流程、强化技术创新,全力推动降本增效再上新台阶。