为深入落实“三行动一建设”工作部署,进一步强化成本管控、提升生产运行效益,神木电石兰炭分厂结合现场实际,从细节管控、废旧物资利用、工艺参数优化等方面入手,扎实开展降本增效工作,以小改小革汇聚发展动能,以精细管理推动提质增效。
强化节能降耗,严控费用支出
神木电石兰炭分厂始终把成本管控贯穿于生产经营全过程,坚持从细微处挖潜,多维度压降能耗与费用支出。一方面对生产区域电伴热实施动态精准管控,根据环境温度、生产负荷动态调整启停时间,实现“按需供热、精准用能”,有效降低无效电力消耗;另一方面针对烘干一期3台烘干炉下料椎体磨损快、更换频繁的痛点,对下料椎体内壁敷设100mm厚耐磨耐高温浇注料,大幅提升设备抗磨损性能,预计下料椎体更换周期将从原有的1年延长至3年以上,每年可节约维修更换费用约2万元,既降低了设备运维成本,也减少了停车检修对生产运行的影响。
推进修旧利废,降低采购成本
分厂积极践行“修旧利废就是创效”的理念,深挖废旧物资剩余价值,实现“变废为宝、物尽其用”。针对废旧除尘布袋的特性,分厂创新性实施两项应用措施,一是将废旧除尘布袋加工改造后,替代传统材料应用于风机出口部位,作为软连接密封使用,试用后其密封性及柔性连接效果良好,完全满足现场生产使用要求;二是将废旧布袋裁剪后用于生产区域大门缝隙、除尘管道检查口密封。两项措施落地后,累计减少相关新材料采购费用约2000元,既降低了新物资采购成本,也减少了废旧物资处置压力,在保障生产安全稳定运行的同时,实现了降本增效与绿色低碳的双赢。
聚焦提质增效,提升经营效益
围绕“稳产减亏”目标,分厂以班组为单位开展工艺优化攻关,通过精细化调整操作参数,进一步提升生产运行稳定性与产品质量。一是在烘干二期沸腾炉焖炉时立即切换至白灰尾气运行模式,实现生产物料全回收,杜绝物料外排浪费;同时将出料工艺调整为间歇性出料,严格管控成品兰炭水分指标,确保成品水分稳定控制在≤1.5%,实现连续生产零排放,既降低了焦末产出比率,提升了兰炭产品质量,也减少了物料破损损耗与倒运车辆使用频次。二是精准控制炭化炉启炉升温速度,减少毛料外排与车辆倒运频次,单次启停炉可减少损失2000元。通过系列工艺优化措施,兰炭二期已实现短时间停炉零外排,生产运行稳定性持续提升,形成“生产稳定、成本下降、效益增长”的良性发展态势。
下一步,神木电石兰炭分厂将持续以“三行动一建设”为抓手,引导全员主动参与成本管控、深挖内潜增效,切实把降本增效落到实处、做到细处,以扎实举措为公司高质量发展注入持续动能。