这天清晨,神木氯碱生产调度室接到报告:乙炔装置7-3、7-4托盘输送机下方导轨突发断裂。设备停运,生产节奏被打乱。
险情就是命令。检修中心一班的7个人,接到通知后放下手头的事,往现场赶。他们是厂里的“老检修”,哪个装置什么脾气,心里都有本账。
到了现场一看,情况比预想的棘手:作业空间窄,人钻进去转不开身,导轨断裂处正好卡在死角。几个人围着设备蹲成一圈,把方案从头过了一遍——怎么拆、怎么焊、谁打下手、谁盯安全,分工排好,二话不说上手干。
第五党支部的党员骨干也在现场。检修任务重,他们靠前盯着,协调工具、调配人手,后勤的事帮着兜底。有人问要不要再调几个人来,带班的摆摆手:“人多了转不开,就这么干。”
空间狭小,焊工侧着身子够进去,一干就是大半个钟头。出来换人的时候,后背的工服湿透了,接过水杯喝两口,又顶上去。另一个在底下递工具、扶焊件,头一直仰着,脖子酸了就自己揉两下。
中午饭送到现场,几个人轮着吃,扒拉几口又换班。没人催,但谁都知道,早一分钟修好,装置就早一分钟恢复。
活儿干得细,材料也用得省。60根焊条、一套氧气乙炔,从头到尾够用,没多领一根。带班的说:“抢修也得讲成本,平常怎么省这会儿也怎么省。”
下午六点半,最后一处焊接完成。调试、检测,各项参数恢复正常。从早上八点到晚上六点半,整整十个半小时。
设备重新转起来的时候,几个人才松了那口气。收拾工具、清点现场,谁也没多说啥。干检修的年头久了,都明白一个理儿:设备转着,活儿就没白干。