系统深夜突发故障,他们两小时化解危机
信息来源:本站
作者:常娟娟
发布时间:2026-01-19 15:40
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“一线空压氮气纯度数值波动,已低于工艺指标,请立即前往查看!”近日,金泰氯碱动力分厂运行一班夜班时期,一线的空压制氮厂房内,当班巡检韦红斌身上对讲机传出主控的通知声,打破了平稳的节奏。一场由班组主导的故障应急处置攻坚战,就此拉开序幕。

凌晨4时51分,空压冷冻巡检韦红斌在例行巡检中,主控告知DCS显示氮气纯度数值从标准的99.69%降至98.5%,且仍呈下滑趋势。作为化工生产的“气源心脏”,空压制氮装置产出的高车间纯度氮气是工艺反应、设备保护的关键保障,纯度一旦不达标,将直接威胁后续生产链路的安全稳定。

凭借多年一线操作经验,他深知问题的严重性,立即检查制氮装置运行情况,班长樊浩收到汇报后迅速一起参与装置各阀门排查工作之中。经过两人仔细检查,故障根源被锁定——B塔进气阀故障导致内漏串气,破坏了吸附塔变压吸附循环的稳定性。“立即更换B塔进气阀!”班长当机立断,一边去库房找备件阀门,一边安排做好作业前准备。检修人员到达后,立即开始换阀门工作。现场人员分工协作,有的负责固定阀体,有的精准对接管路,有的用扭矩扳手按标准力矩紧固螺栓,每一个步骤都遵循操作规程,有条不紊。

随着新进气阀安装到位,巡检韦红斌开阀测试,压力无泄漏、阀门开关灵活。随后恢复B塔运行,重新启动制氮装置联动测试。DCS屏幕上,氮气纯度数值稳步回升,6时55分纯度稳定在99.7%,各项运行参数均达到设计标准,故障成功排除。从发现问题到彻底解决,整个过程仅用1小时50分钟,最大限度减少了对生产的影响。

“这次故障处置,多亏了班组人员的快速响应和精准操作!”班长在班后会上说道。此次处置不仅检验了班组的应急响应操作能力,更彰显了班组员工的责任担当与专业素养。日常工作中,班组始终坚持“隐患排查常态化、技能培训日常化、应急处置标准化”,定期开展设备故障模拟演练,让每一位员工都熟练掌握设备原理、操作规范和应急技巧。正是这种“平时多练兵、战时敢亮剑”的扎实积累,才实现了此次故障的高效处置。

班组是化工生产的“最后一公里”,更是安全保障的“第一道防线”。运行一班全员不断提升全员安全意识与专业技能,以实际行动诠释了“小班组有大担当”的责任使命,以班组建设的“强基础”,支撑公司高质量发展的“稳前行”!

 


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