在神木氯碱聚氯乙烯装置区,巨大的聚合釜隆隆作响。一个身着“金泰蓝”工装、身高一米八的年轻人,正侧耳倾听设备运转的声响,手指不经意地划过刚刚取样出来的“金泰白”——一种极致纯白的PVC树脂粉。他叫王双兴,一个96年出生的工艺管理人员,同事们习惯叫他“双兴”,或者直接喊他“细节控”。
“钉”在数据里的年轻匠人
2023年5月,王双兴走进神木氯碱,面对庞大的聚合装置,他话不多,却撂下一句实在话:“我就想和大家一起,在这143立方米的聚合釜里,产出最好的PVC树脂。”从此,中控室的曲线图和现场设备,成了他最常“钉”住的地方。

装置开车初期,产品表观密度指标始终偏低,像个拦路虎。别人着急上火,王双兴反而沉下心,像“住”在了现场。他兜里总揣着个笔记本,上面密密麻麻记着不同批次的分散剂用量、反应温度、出料时间,甚至当天的天气湿度。一遍遍比对,一次次微调,那劲头不像是在调工艺,倒像是在打磨一件艺术品。一个月后,经他手优化的树脂,粉料表观密度提升了6%,一举达到行业先进水平。
“在他那儿,‘差不多’这词儿不存在。”同事们说道。王双兴对指标有种近乎偏执的认真,黏数、吸油率、筛余物、水分……每个关键参数都必须稳稳落在最优区间。他常挂在嘴边的话是:“咱们的‘金泰白’,差一丝一毫都不叫白。”那抹日益纯正稳定的白色,成了他匠心最直接的注脚。
在“烧钱”的环节里“抠”出效益
守着高质量只是第一步,王双兴脑子里还在盘算另一本账——成本。当得知一种关键助剂长期依赖进口、价格高昂时,他坐不住了。“咱能不能试试自己的?”他主动牵头,组了个小团队,开始了国产化替代的攻坚。

那半年,他忙碌的身影穿梭在现场与中控室之间,对比试验做了不下百次,记录本写满了好几本。失败了就重来,参数不对就再调。最终,替代方案成功落地,仅此一项,每年就能从成本里“抠”出超过800万元。
随着集团公司“三行动一建设”方案出台,王双兴研读文件后,眼睛又亮了。他盯着离心母液水COD的数据琢磨了好几天,突然提出:“助剂用量,是不是还有‘瘦身’的空间?”说干就干,他带着团队,结合历史数据和生产实际,开始了新一轮的精细优化。经过一个月的验证调整,助剂单耗成功下降,每吨PVC成本又降了5.5元。这点滴汇聚的“小改小革”,在他手里,成了实实在在的效益泉眼。
笔记本里传出的“接力棒”
从操作工干到管理者,王双兴深知“独木难成林”的道理。面对工序人员紧张的情况,他一边合理调配,一边把自己变成了“流动培训站”。对新员工和转岗同事,他量身定制培训计划,利用巡检、操作的间隙,指着设备讲原理,对着参数说门道。他的笔记本,也成了共享的“武功秘籍”,上面不光有数据,还有各种工况下的处理心得和“土办法”。

他带着团队在解决问题中学习,带领团队攻克一个又一个生产难题。攻克了热水槽振动、产品输送管线效率等多个痛点。渐渐地,班组里能独当一面的人多了,攻坚克难的底气足了。看着徒弟们也能精准判断异常、独立优化操作,王双兴觉得,这比任何指标达成都有成就感。
没有惊天动地的故事,只有日复一日地专注与琢磨。王双兴这个年轻的“细节控”,用他的耳朵、眼睛和那颗沉在生产一线的心,守护着那抹“金泰白”的纯粹,也“抠”出了提质增效的真金白银。在他身后,聚合釜依旧轰鸣,而那抹白色,正愈发闪亮。