今年以来,为深入贯彻集团“三行动一建设”部署,围绕“扭亏减亏”主线,金泰氯碱储运分厂通过制度落实、技术改造、废旧设备再利用等精准举措,节约检维修费用230余万元。

制度筑基,规范润滑降损耗。针对影响设备寿命与备件消耗的关键因素,储运分厂科学编制并严格执行《储运分厂定期润滑工作管理制度》。明确“五定”(定点、定质、定量、定期、定人)与“三过滤”规范。通过精准润滑与按质换油,有效减少了设备异常磨损,延长了轴承、齿轮的使用寿命,直接降低了备件的更换频率和采购成本,从源头控制损耗。

对标对表,设备换型降成本。经与北元化工、山西榆社、内蒙古君正等先进企业交流学习,结合实际工作情况对排渣阀选型及安装位置进行改造。通过将发生器排渣频次逐步调整为8h/次,一二线8台发生器少排电石渣约11520m³,少排放溶解乙炔气约2300m³,折合电石约8.24吨。全年预计可节约电石197吨,节约费用约50万元。

修旧利废,消耗指标控得住。乙炔工序二线上清液加压泵因管道结垢导致进口堵塞频发,每次处理需耗时2—3小时,且需启用一次水应急。8台发生器,每小时需用一次水160m³,检修一次费用540余元,年消耗一次水费用约7万元,购买过滤器费用约3万元。分厂利用废旧管道加工制作直径1.4米、高2米的过滤器,安装在加压泵进口东侧2.5米处,上清液先经过过滤再通过加压泵输送至发生器,通过定期清理过滤器,彻底解决上清液管道结构堵塞问题,同时节约用水费用。
金泰氯碱储运分厂将以“三行动一建设”为抓手,继续锚定设备管理精益化目标,巩固现有成果,深挖设备全生命周期成本管控潜力,不断降低生产经营成本。