神木氯碱检修中心:多维攻坚显实效 年度降本增效超400万元
信息来源:本站
作者:刘科
发布时间:2025-12-09 10:48
浏览次数:74 次
【字体:

打印

保存

今年以来,检修中心严格落实集团“三行动一建设”部署,以降本增效为核心目标,组织电气、机修、仪表三大专业精准施策、协同发力,通过技术改造、修旧利废、自主创新等多种举措,累计实现降本增效419.1万元,为公司高质量发展筑牢了坚实的运维保障。

机修专业:废材活用、系统改造,实现安全与效益双提升

机修专业始终坚持能修不换、能利旧不新购原则,构建从鉴定、修复到再利用的全链条降本体系。在管线改造中,利用40吨废旧钢材翻新工艺管线3900米,覆盖雨水外排、废水回收等关键系统,节约采购与施工费用45万元;在配件修复方面,将6套报废机封重组为4套可用件,报废进料管经焊接修复为7根合格管材,节约成本11.6万元。在降本的同时,同步推进安全升级,完成16平方米锅炉打焦平台改造,消除高空作业风险;修复PVC管道漏点70余处,进一步夯实安全基础。

仪表专业:打破进口依赖,自主维修挖潜显著

针对进口设备依赖强、损耗快的难题,仪表专业成立专项攻坚组,以“替代+修复”双路径实现突破。通过国产化替代,将单支点火枪成本从9.6万元降至1.6万元,今年更换3支节约成本24万元;联合厂家定制氯压机传感器,单支费用降低16万元,供货周期缩短至15天。在修旧利废方面,修复火焰检测器2台、振动探头电缆6套,节约10.2万元;开展阀门、变送器等自主维修,全年减少外委费用54万元。

电气专业:小改造撬动大效益,精细管控实现节能降耗

电气专业从设备运维的痛点入手,以“小技改”实现“大收益”。为热动力站12台45kW电动机加装加油管,解决保养难题,年节约维修费2万元;为16台1.5kW变频器增设散热风扇,有效防控高温故障,年减少损失1.6万元。在节能管理上,通过拆分照明回路、优化路灯接线方式,使190盏路灯日均运行时间减少1小时,年节约电费约5000元。此外,通过预判性检修成功处置高压电机接地隐患,节约外委维修支出10万元。

“降本增效的本质,是把‘问题点’转化为‘效益点’。”检修中心负责人表示,通过三大专业协同作战,检修中心实现经济效益、工作效率与团队能力的同步提升,实现人均降本约3万元;设备平均维修周期从10天缩短至7天,应急响应效率提升50%;累计培养塑料焊工、仪表修复等专项人才6名,形成可复制维修工艺15项。

下一步,检修中心将继续推动修旧利废标准化、技改创新常态化,深化备件共享与智能运维体系建设,让“节约即效益”真正成为全员行动自觉,持续激发一线创新创效活力,为公司稳健发展注入持久动力。

 


版权所有:陕西金泰化学科技集团有限公司 All rights reserved.
地址:陕西省榆林市神木市锦界镇高新技术产业园区联系电话:0912-8608001 技术支持:数字化中心