近期,金泰氯碱聚氯乙烯分厂直面生产痛点,通过精细化管理与全员行动,成功攻克“部分气体检测仪报警”难题。通过将检测仪分包到人、精准排查与有效治理相结合,实现了报警数量的大幅下降,显著提升了现场安全管理水平,为装置平稳运行筑牢了防线。
多管齐下,斩断报警根源。生产中,分厂动设备及密封点数量多、分布广,微量的可燃气体泄漏触发多处气体检测仪报警。频繁的报警不仅干扰了正常的监控秩序,给操作人员带来心理压力,更是潜在安全风险的直接体现。面对挑战,分厂迅速响应,通过“分包到个人”的方式,统计报警点位与频次,并组织技术骨干与巡检人员协同作战,以“不放过任何一个疑点”的原则,全面开展“漏点歼灭战”。

根治聚合倒料“报警源”。发现问题后,专工深入一线,对报警频发的区域进行地毯式排查。最终锁定问题根源在于一线聚合倒料过滤器的清理环节。在及时更换存在内漏隐患的阀门,重新制定了一套更为科学、密闭的聚合倒料过滤器清理方法后,从源头上彻底解决了该区域在每次清理作业时必发的报警问题,成效立竿见影。
锁定精馏高塔“沙眼”。二线精馏高塔顶报警仪频繁发出低数值报警,虽未超标,但持续的异常信号引起了精馏巡检工吴江江的高度警觉。他凭借丰富的经验和高度的责任心,连续两天对高塔区域的每一个法兰、每一段管线、每一个密封点进行细致排查。最终在二线精馏高塔的撤气管线上发现了一个极其隐蔽的“沙眼”。正是这个微小的泄漏点,造成了频繁的报警。经过处理后,高塔区域的频繁报警现象随之消失。这种见微知著、锲而不舍的“猎手”精神,为分厂消除隐患树立了典范。同时,分厂还对其他多个微小漏点进行了同步处理,通过一系列扎实有效的整改措施,成功扭转了被动局面。
目前,气体检测报警数量已断崖式下降,现场环境得到改善。接下来,聚氯乙烯分厂将秉持“安全第一,预防为主”的方针,将泄漏点排查作为一项常态化工作持续推进。以高度的责任感和使命感,争取将剩余零星漏点彻底消除,为公司实现长周期安全平稳运行保驾护航!