近日,金泰氯碱储运分厂成功完成乙炔发生装置8台发生器下活门气缸的系统性加固改造,彻底消除设备裂缝隐患。此次改造,是分厂“隐患即事故、细节定成败”安全管理理念的有力体现,奠定生产装置长周期安全平稳运行的根基。

此次专项治理源于日常巡检对设备状态的严密监控,岗位人员在发现多台发生器气缸与下活门连接处存在裂缝并上报后,分厂迅速响应,组织技术骨干深入排查。调查得知,因振料电机振动幅度大、活门气缸自重较大,导致活门连接处长期承受结构性拉扯且产生持续下沉应力,最终造成承重焊缝疲劳开裂。
面对设备裂缝,储运分厂坚持源头治理,协同生产部电气组、自控中心,于8月底前顺利实施了调整振动电机甩块夹角、优化配电室变频器参数、调节DCS振料PID参数的三项减振措施,在确保振料时间与压力符合工艺要求的基础上,显著降低振幅,从根本上减轻了料斗对活门的拉扯力。针对气缸自重带来的下沉问题,分厂创新采用“向上牵引”加固方案,巧妙利用周边钢架作为承力点,通过花篮螺栓与高强度钢丝绳组成牵引系统,对气缸施加持续向上的提拉力,分解了下沉重力,有效缓解焊缝负荷。施工过程中,在空间狭窄的作业现场,保障组员工克服困难,精准调控螺栓张力,实现受力均衡,最终完成全部发生器结构的加固。
此次专项治理是分厂将“零容忍”隐患排查机制落到实处的生动体现,不仅彻底消除了裂缝扩展风险,提升了设备稳定性,还一并解决了法兰松动、软连接过快损耗等衍生问题,降低了维护成本。接下来,金泰氯碱储运分厂将继续坚持“隐患即事故”的底线思维,为生产系统安全平稳运行筑牢坚实防线。