神木电石白灰分厂套筒窑日产量突破600吨
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作者:李习文 徐雄艳
发布时间:2025-10-11 08:46
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近日,神木电石白灰分厂套筒窑在仅使用兰炭尾气热值1600-1700kcal/Nm³的情况下,白灰产量突破600吨/日,创行业新高!

神木电石白灰分厂紧盯年度生产任务目标,以“三行动一建设”为抓手,聚焦成本管理和降低费用关键环节,精准施策,集中发力,不断提升经营管理质效,为企业高质量发展筑牢坚实根基。

1-创新高!神木电石白灰分厂套筒窑日产量突破600吨照片1(1).jpg


稳定把控原料,筑牢产量提升的源头关卡

原料稳定是产量提升的“第一道防线”。白灰分厂与采购供应部多次选派专人前往同行业调研,学习优秀经验做法,结合自身生产实际,将石灰石粒径由40~70mm调整为50~80mm,同时安排专人驻矿,严格把控粒径标准,从源头确保原料合格。卸车人员严格执行《进厂原料质量控制管理办法》,对不合格石灰石采取扣减制度,并根据筒仓料位灵活移动卸料小车,确保筒仓料位稳定维持在20m以上。在101至105皮带下料口加装V型溜槽,对窑前翻板阀进行改造,使碎料率由14%降至12%,进一步提升窑内透气性,为高产、高质量、稳产开启了“源头闸门”。

精准工况优化,释放产量突破的最大潜能

精准工况优化则是产量突破的“核心引擎”。白灰分厂成立“攻关小组”,由管理人员带队,深入生产一线分析,从细节中挖潜增效,通过在料盅溜槽加装40厘米长导流板,实现扇形布料,使石灰石径向分布更均匀、煅烧面积更充分;每月定期清理喷射器与换热器,同时在除尘管道增设调节阀,促使窑内换热效率提升15%;在煤气管道及燃烧室流量表处加装排水阀,借助气液分离彻底消除杂质堵塞问题,不仅提高了煤气流量自动调节精度,更将窑温控制误差缩小至±5℃以内。正是这些“毫米级”的精细优化,让套筒窑产能得到最大程度释放。

标准化管理,夯实产量突破的核心基础

产量突破的背后,是标准化管理构筑的坚实根基。白灰分厂通过系统化编制形成涵盖工艺操作、生产运行、应急处置等领域80余项《标准化手册》,清晰规范中控工、巡检工等关键岗位的操作流程;与生产技术部技术人员共同协作,优化温度、风机、阀门联锁等关键控制逻辑,减少非计划停车频次;全面推动“两述两清”“开停车操作票”等标准化制度落地,以标准化操作筑牢安全生产防线,为产量突破注入了强劲动能。

600吨不是终点,而是新的起点。神木电石白灰分厂将持续深化精准控制技术应用,加快推进套筒窑智能化升级,向“更高产量、更优质量、更低能耗”的目标迈进,为公司产能提升与高质量发展贡献力量。

 


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