降本增效,持续发展,践君子之智。降本增效是一项系统性、长期性的工作。近年来,原料分厂立足于自身实际,在关键环节和过程管控上精耕细作,实施多项节能减排措施,取得良好实效,分厂员工获得10余项国家专利,生产成本显著降低。通过密闭输送装置将电石炉净化灰送至烘干工段,替代原料兰炭粉燃烧,实现了净化灰完全使用不外排,每年可节约固废处理费用和干焦沫费用109万元,节约4300吨焦末,约3900吨标煤。同时,该项目满足了电石行业绿色工厂评价指标要求,对电石行业清洁生产、绿色发展起到积极作用。烘干下料口改造实现电石用兰炭小料掺比由20%调整至50%,达到自产兰炭小料全部利用,每年可节约生产成本220万元。通过气力输送装置,将除尘灰送至沸腾炉焚烧,每月可创造经济价值22.5万元,可降低电石单位产品能源消耗5kgce/t。通过严格把控工艺指标,将煤焦油产率由原来的9.5%提升至10.2%,平均每年增加焦油产量2300吨,产生直接经济效益约1200万元/年。实施白灰粉压球装置,不但解决白灰欠缺问题,也减少原料白灰外购成本,投运电石生产后每年可产生经济效益960万元,节约煤气1050万m³,折合标煤4000吨左右。